元月份,煉鐵廠原料二區(qū)干部職工立足本職崗位,堅持從設備小技小改入手,深挖崗位降本增效潛力,用實際行動助力公司降本增效取得新突破。
電動滾筒改造 穩(wěn)生產 提效率
據了解,該單位原料塊礦區(qū)域1#皮帶是運輸?shù)V篩的關鍵皮帶,其運行情況關乎整個塊礦區(qū)域生產效率。實際生產中,由于該皮帶裝置原設計為舊式機械傳動方式,由減速機、電機、皮帶機組合運轉,任何一部分若發(fā)生故障,將直接導致正常生產中斷。
為解決這一問題,該單位技術人員多次實地調研后,決定利用新設備代替舊設備,通過拆除減速機和頭輪裝置,并重新選型電子滾筒等措施,有效解決了上述問題,保障了生產穩(wěn)定,預計年可節(jié)約備件費用1500元。
皮帶機架改造 延壽命 降成本
改造前,該單位原料區(qū)域5#、6#、10#皮帶設計為三個卸料小車。在運行中,因小車受行走慣性等因素影響,容易在行走過程中發(fā)生晃動,輕則造成小車支架變形和使用壽命減短,重則可能導致小車翻車事故發(fā)生。
針對上述問題,該單位設備維修人員與技術人員大膽創(chuàng)新,通過將各皮帶卸料小車機架槽鋼更換為H型鋼,并均勻加固支撐點等措施,保障了卸料小車安全行走,預防了安全事故發(fā)生。改造后,確保了高爐上料生產長期安全運行,減少了設備維修頻次,延長了設備使用壽命,預計年可節(jié)約維修費用12萬元。
制動系統(tǒng)改造 促穩(wěn)定 保安全
該單位原料2系統(tǒng)3#皮帶減速機制動系統(tǒng)因以往設計缺陷,容易出現(xiàn)制動效果差、制動不及時等問題,造成皮帶物料存在倒退現(xiàn)象,不利于生產系統(tǒng)安全順行。
為保證安全生產,該單位設備技術人員決定對皮帶減速機制動系統(tǒng)進行改造,通過更換帶有逆止器的新型減速機,并在減速機和主動輪之間更換新型抱閘等措施,消除了抱閘帶來的供料受阻問題。改造后,確保了高爐正常供料,促進了系統(tǒng)穩(wěn)定順行,同時可降低維修費用2000余元。
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